一.概述
我國是一個缺油少氣富煤的國家,資源特點決定了我國的能源化工原料來源必須以煤為主。煤氣化技術(shù)是煤基化工的核心技術(shù)和龍頭技術(shù),開發(fā)具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的大型煤氣化技術(shù)對于我國煤化工事業(yè)的發(fā)展具有重要意義。
在某化工公司國產(chǎn)化1000t/d合成氨大型氮肥裝置中,建設(shè)了1臺 6.5MPa、處理煤750t/d的多噴嘴對置式水煤漿氣化爐(以下簡稱多噴嘴氣化爐),這也是多噴嘴氣化技術(shù)在中試裝置通過考核后的靠前臺工業(yè)化裝置。山東華魯恒升化工股份有限公司多噴嘴氣化爐是在中試裝置的基礎(chǔ)上,由華東理工大學、水煤漿氣化與煤化工國家工程研究中心提供工藝軟件包,中國華陸工程公司進行工程設(shè)計,哈爾濱鍋爐廠有限公司制造了氣化爐設(shè)備主體,新鄉(xiāng)耐火材料廠提供了氣化爐燃燒室耐火襯里。
二.多噴嘴氣化技術(shù)流程簡介
來自棒磨機的水煤漿經(jīng)2個高壓煤漿泵加壓輸送,與來自空分裝置的高純度氧氣一起通過4個對稱布置在氣化爐上部同一水平面上的噴嘴進入氣化爐燃燒室。每個高壓煤漿泵分別給軸線上相對的2個噴嘴供料。在高溫高壓下,噴入氣化爐燃燒室的水煤漿與氧氣進行部分氧化反應,生成以CO、H2為主要成分的粗煤氣。生成的粗煤氣和熔融態(tài)的渣通過下降管進入下部的噴淋床與鼓泡床復合的激冷室,下降管上端連接激冷環(huán),激冷環(huán)以交叉射流的方式對粗煤氣和熔渣進行噴淋冷卻,下降管下部浸入激冷水中,下端有4個切向排氣口。下降管與激冷室內(nèi)壁之間有4層鋸齒型的破泡分隔板,形成鼓泡床。工藝氣出氣化爐后經(jīng)文丘里洗滌器、分離器和水洗塔后送變換工段。分離器內(nèi)有破泡板和導氣管,水洗塔上部有固閥塔盤、旋流塔盤和效率高除沫器。
三.工藝特點與技術(shù)優(yōu)勢
3.1工藝特點
四噴嘴在同一水平面上向中間對噴,形成撞擊流場,使得混合更充分,燃燒更完全。氣流撞擊后,形成梅花瓣狀火焰,迅速燃燒,此區(qū)為撞擊區(qū)、氣流撞擊后,方向發(fā)生變化,部分氣流上升,遇拱頂后,沿爐壁下行,形成撞擊流區(qū)和折反流區(qū);部分氣流下行,形成射流區(qū)和管流區(qū)。由此爐內(nèi)流場看出,相對于德士古氣化,火焰在爐內(nèi)上部燃燒,氣體在爐內(nèi)停留時間延長,二次反應充分,有效氣體含量明顯提高,尤其因折反流區(qū)域存在,更延長了氣體在爐內(nèi)停留時間。
撞擊流將燃燒區(qū)域約束在爐膛中點,在撞擊區(qū)域內(nèi),氧氣濃度相對較高,所以燃燒較德士古爐而言更為充分,所以殘?zhí)己肯鄬Ω汀T诳拷鼱t壁的部分以二次反應為主,二次反應為吸熱反應,二次反應的增加,就使得爐壁附近溫度降低,保護了向火面的耐火磚。
3.2技術(shù)優(yōu)勢
與引進德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)相比,多噴嘴氣化爐由于其特殊的爐內(nèi)流場,使得氣化反應更為完全,同時,因二次反應區(qū)明顯加大,故產(chǎn)出的粗煤氣中有效成分平均高2%~4%,碳轉(zhuǎn)化率也高。粗渣含碳量僅為1%左右(干基),較低不到0.1%。
多噴嘴氣化爐的4個工藝燒嘴均采用預膜式燒嘴,其霧化夾角大,霧化效果好,又因采用對撞方式,其混合更加充分。當某一個燒嘴因制造或其他原因霧化不好時,因?qū)ψ苍,其影響也非常小。由?000h的實踐經(jīng)驗看,這種技術(shù)不但有效氣體成分高(較高達到85%),而且反應完全,單位煤漿產(chǎn)氣量也較德士古氣化技術(shù)高,灰渣殘?zhí)己康停惶嫁D(zhuǎn)化率高。
多噴嘴氣化技術(shù)采用多個噴嘴同時進料,雖然安裝噴嘴時間相對延長,但是由于可以在烘爐階段就可以將工藝噴嘴安裝好,當爐溫達到投料條件時,將預熱噴嘴從頂部取出,裝上封堵,就可以進行投料,因而從烘爐到投料的過渡期較短,同時,也把停爐及過氧的風險化解。在有條件的企業(yè),當一對噴嘴停車時,另一對噴嘴可繼續(xù)運行,維持生產(chǎn),當缺陷清理后,可繼續(xù)投入運行,這種方式已經(jīng)成功用于企業(yè)生產(chǎn)。在這種運行方式下,因單噴嘴信號故障造成停車的幾率大幅降低。在4個噴嘴中,當1個噴嘴因煤漿泵或其他因素造成煤漿流量低過氧時,其他噴嘴可及時緩解這種危險,贏得處理時機。安全系數(shù)提高,對生產(chǎn)較為有利。
多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)的合成氣初步凈化系統(tǒng)采用了分級凈化的方法,即先對合成氣中容易分離的固體進行分離,然后用水洗的方式進行進一步凈化,這種凈化流程具有明顯的優(yōu)點。德士古水煤漿氣化爐投料初期,由于附著在工藝氣出口管線內(nèi)壁上的垢片受熱及高速氣流沖刷后脫落,易造成水洗塔出口管線堵塞。多噴嘴氣化技術(shù)由于設(shè)置了分離器,灰垢被預先擋在了分離器內(nèi),這樣,即使分離器排水管線被堵,碳洗塔排水照樣可完成排灰作用。
四.有關(guān)問題探討
多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)已經(jīng)運行了一年多,到2006年6月為止,累計運行超過6000h,較長連續(xù)運行時間近2個月(包括連投一次),工業(yè)運行證明了該技術(shù)的優(yōu)勢。但由于是靠前套工業(yè)化裝置,存在一定的問題還是難免的,以下列出了在運行過程中暴露的一些問題,并對產(chǎn)生問題的原因進行了分析,提出了改進意見。
4.1存在的問題
4.1.1上部空間耐火磚壽命偏短,封堵頭更換頻繁
多噴嘴氣化爐爐內(nèi)高溫區(qū)在噴嘴位置以下500mm及噴嘴位置以上一直到拱頂。這些高溫區(qū)也是四噴嘴氣化爐耐火襯里損蝕較嚴重的部位,例如:噴嘴周圍及以下500mm和以上簡體熱面磚在累計使用3425h的時間內(nèi),因損蝕過快已經(jīng)進行過更換;在累計使用3425h的時間后拱頂磚則已損蝕130mm。
頂部堵頭壽命也較短。每次停車都要重做新的,并且必須待降下溫來檢查拱頂蝕損情況后,才能確定堵頭長度再進行制作,影響備用。頂部堵頭是影響氣化爐高負荷長周期運行的隱患。開始使用的頂部堵頭結(jié)構(gòu)為澆鑄料外包耐熱鋼殼體,僅運行86h就燒蝕近50%,后來將下部澆鑄料改為耐熱鋼筋掛耐火磚外包耐熱鋼殼體結(jié)構(gòu)后,運行時間有所延長,但仍舊是安全生產(chǎn)的隱患。
4.1.2噴嘴室口徑過小,容易造成“窩火”
噴嘴室起初采用了帽檐結(jié)構(gòu),以防止噴嘴掛渣,即:噴嘴就位后藏在前面的擴口磚后面,擴口磚洞口比噴嘴外徑小。運行中發(fā)現(xiàn)這樣很容易造成“窩火”,嚴重時會燒毀擴口磚后面的背撐磚甚至噴嘴本身。將擴口磚洞口改大后,沒再出現(xiàn)窩火現(xiàn)象。
4.1.3激冷室檢修不便,容易積灰
激冷室內(nèi),多噴嘴氣化爐用破泡板代替了傳統(tǒng)水煤漿氣化爐的上升管,由于破泡板與相應支架為焊接成形,激冷室缺少上部人孔,停車時若不破壞局部破泡板,檢修人員從下部人孔無法上到激冷環(huán)進水管處檢修、沖洗。
在早期操作過程中,由于未掌握多噴嘴氣化爐的運行規(guī)律,長期在較低溫度下操作,導致出燃燒室的粗合成氣中細灰含量較高,每次停車后進爐檢查時發(fā)現(xiàn),破泡板之間縫隙內(nèi)嚴重集灰,從下往上看不出破泡板之間的縫隙,且集灰結(jié)得比較結(jié)實。在氣化爐每次運行的后期,從氣化爐壓差上也能反映出這一點。
就激冷室結(jié)構(gòu),對新建四噴嘴氣化爐的建議是:上、下部各設(shè)一個人孔;破泡板之間的距離適當加大;每層破泡板加人孔方便檢修沖洗。破泡板強度要足夠,以免運行中發(fā)生沖散事件。
4.2對問題的原因分析及改進建議
4.2.1噴嘴以上空間偏小
在中試成功的基礎(chǔ)上,華東理工大學在設(shè)計靠前臺工業(yè)裝置時,改變了噴嘴以上到氣化爐頂空間的高徑比,當時的目的是提高氣化爐單位空間的產(chǎn)氣量。但是,實際運行表明,改變后的高徑比偏小。由于撞擊后的物料部分向上運動,上部空間偏小,則會導致耐火磚離撞擊火焰過近,溫度偏高,導致頂部耐火磚和預熱口封堵處于高溫環(huán)境,耐火磚壽命較短。
4.2.2工藝噴嘴通道偏小
多噴嘴對置式水煤漿氣化爐日處理煤750t,運行結(jié)果表明,對多噴嘴氣化技術(shù)而言,這樣的規(guī)模偏小了。由于采用4個噴嘴同時進料,工藝噴嘴的通道要比德士古噴嘴小得多,過小的噴嘴通道會帶來如下問題:
a)由于制造或維修誤差,造成噴嘴煤漿環(huán)隙和外氧環(huán)隙不均勻;四噴嘴氣化爐在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)噴嘴小噴頭外錐面、中噴頭內(nèi)錐面不均勻磨蝕,從而造成煤漿環(huán)隙嚴重不均勻,從而偏噴,導致噴嘴周圍耐火磚某部位嚴重沖刷。
b)由于預膜式噴嘴煤漿環(huán)隙較相同生產(chǎn)能力的德士古氣化爐噴嘴小,幾個大的煤漿顆粒擠在煤漿環(huán)隙里很容易造成堵塞,這種堵塞是隨機的,也有可能在運行過程中被沖開,因而也會導致噴嘴偏噴,影響周圍的耐火磚。所以,多噴嘴技術(shù)更適用于大型氣化爐,其被堵塞幾率會明顯降低。
4.2.3頂部堵頭的結(jié)構(gòu)方式和加工工藝不合理
頂部堵頭損毀的原因的分析外,還有其本身在制造工藝等方面的原因:
a)原設(shè)計的直接打澆筑料的堵頭,澆筑料高溫強度太弱,很容易被燒毀。
b)堵頭與拱頂爐磚之間的縫隙,使得火焰竄入,先逐步燒毀頂部堵頭的金屬殼體,燒斷掛耐火磚的鋼筋,然后耐火磚掉落下來。
c)堵頭在開車投料前直接放入高溫爐內(nèi),巨大的溫差也是造成澆注料或耐火磚強度降低的因素之一。
d)工藝操作條件的變化,如爐溫的高低、渣口壓差等也會加劇堵頭及拱頂?shù)臎_刷。
計劃將靠中心的幾圈拱頂磚加厚50mm(已委托耐火材料廠家進行過相關(guān)計算),將較上面一圈放置頂部堵頭的拱頂磚做成臺階狀,避免火焰直沖頂部堵頭的金屬殼體。
五.結(jié)束語
經(jīng)過不斷的實踐,已逐步掌握多噴嘴對置式水煤漿氣化的技術(shù)要點,并在工業(yè)生產(chǎn)中不斷探索,目前,四噴嘴氣化爐已運行6100多小時,各種指標良好,連續(xù)高負荷運行超過58d(期間連投一次),堵頭可以繼續(xù)使用,拱頂沖刷在合理范圍內(nèi),預計使用壽命可達5000h,基本實現(xiàn)了穩(wěn)定高產(chǎn)低耗的目的。